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楼主: lvsq

86闭环步进VS750伺服

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发表于 2021-6-4 10:01:29 | 显示全部楼层
moxinnagan 发表于 2021-6-4 09:58
/ E- {$ J0 s, n( o我用位置模式时必须延长伺服反应时间,要不然高速时电机抖。
6 b, m5 U$ `; m0 V+ U. M# g2 F- V( @
惯量不匹配导致的,降低刚性
/ X$ ^9 ?, H5 z1 H
 楼主| 发表于 2021-6-4 10:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
moxinnagan 发表于 2021-06-04 09:584 I0 T9 F4 y! M. _8 ?
我用位置模式时必须延长伺服反应时间,要不然高速时电机抖。

2 r+ s' N5 q% x/ |$ K位置模式当然了,位置模式伺服要求最高,伺服系统拼了老命在做调整。
发表于 2021-6-4 10:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-06-04 08:51
6 ?+ C0 Q: ^, o& O, F如果变频可行,再搞个3kw。130最大可到3kw,这才是极限。纯粹想玩玩
7 |+ W  J/ ?! C0 ^
三千瓦接单相允许没有问题,但是重载的情况下会有一些影响
发表于 2021-6-4 11:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
esee 发表于 2021-06-04 10:17$ {4 y  T. O6 R( Y8 }2 x$ i2 r$ ^! E
三千瓦接单相允许没有问题,但是重载的情况下会有一些影响

; U$ |% ~9 n9 G" z& G搞大功率就是为了重载。估计到时候也会入手工业机来装了
发表于 2021-6-4 11:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
原来如此。感谢
发表于 2021-6-4 11:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
esee 发表于 2021-06-04 10:17
5 s& A3 z7 u+ O2 {. p& Q三千瓦接单相允许没有问题,但是重载的情况下会有一些影响

. l1 w$ @+ m$ ^4 O: ]伺服会是无底洞。感觉搞个加工中心得了。。
发表于 2021-6-4 12:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-06-04 11:26( s+ U+ a4 ?8 O; b$ ]
伺服会是无底洞。感觉搞个加工中心得了。。

/ J# O. O" _7 Q9 s' @5 A. o. P加工中心如果只是几个伺服的话就简单多了,加工中心的机械精度才是重中之重
发表于 2021-6-4 12:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
esee 发表于 2021-06-04 12:01
4 B( Q! j  E+ I; ?" X加工中心如果只是几个伺服的话就简单多了,加工中心的机械精度才是重中之重
" X" f/ p" H: @! m: h% z' a# w
现成的850呢,想想而已
发表于 2021-6-4 17:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
我舞影凌乱 发表于 2021-06-03 23:014 m5 L% ]: k0 d. M
伺服扭力,3000转内就是2.4nm,接好线才可以3倍过载,不是随便就3倍过载,可能有的人不知道

7 G* b7 Y# Q1 ~. t! n( `  W伺服瞬时三倍可能还行哦,长时间不好。还是让它受不了了就自我保护报警好点
发表于 2021-6-4 22:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
最近在搞电机驱动之类的。
$ R# n9 B" Q7 S2 n; j+ V- X& J% [, M/ f, a5 p7 }3 f2 C
何况扭矩过载,功率并没有过载。个人认为扭矩过载,功率也会增加的,不然扭矩没有能量来提升。这种很常见了,电机堵转,电流提升,扭矩增大。
  U, q& J  S* |. D# l2 B8 }( u+ }' J: K
所以过载时间不能太长,不然电机就烧了。1 [8 L& [9 W" \: ^4 P

) v" y6 p) x/ b步进电机直接做主轴不太合适,以前我也考虑过用86步进替代主轴,后来我左思右想还是放弃了,因为步进电机无法过载,一旦过载,那就废掉了,当然闭环可以解决丢步。第二点就是步进电机感觉功率不够大,毕竟功率决定了扭矩和转速。
发表于 2021-6-4 23:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-06-03 22:24
) e2 W, U( Z4 M2 _* K本帖最后由 T-Mqy 于 2021-6-3 22:31 编辑 , N; q# K, h6 [% F

- k0 X: Q. S" w$ ^- P3 d4 Y4 t  w0 K- _

4 G+ ]* E9 X. O6 c/ c估计自己拆了干就报废了。加个变频器可以不?单相转三相220v。
7 A: f) A; u) f8 b2 y3 ~
不可以,变频器输出的三相交流电是方波,驱动普通电机可以,要做为伺服电源还需要正弦滤波器,转变为正弦波才能作为电源使用。
发表于 2021-6-4 23:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
寒塘007 发表于 2021-06-04 23:116 E6 Z+ b2 ?, \  ^
不可以,变频器输出的三相交流电是方波,驱动普通电机可以,要做为伺服电源还需要正弦滤波器,转变为正弦波才能作为电源使用。

7 H( L- b, t" {/ L7 N9 `6 J那就算了,直接单相搞。待以后租个玩机的地方再接三相
发表于 2021-6-4 23:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
寒塘007 发表于 2021-06-04 23:11
" M' `2 n/ L% r. ?8 s- t不可以,变频器输出的三相交流电是方波,驱动普通电机可以,要做为伺服电源还需要正弦滤波器,转变为正弦波才能作为电源使用。

4 U* m! a& O6 t非常感谢
 楼主| 发表于 2021-6-5 09:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
Cloud35 发表于 2021-06-04 22:59) k7 J( C7 [9 Q! J: S
最近在搞电机驱动之类的。+ ?2 v$ u+ C7 U# M& f

# Z" w4 D8 K) }# s. h何况扭矩过载,功率并没有过载。个人认为扭矩过载,功率也会增加的,不然扭矩没有能量来提升。这种很常见了,电机堵转,电流提升,扭矩增大。
. k! f- j# N" z" C' z6 t' C( B2 a# }  f: G
所以过载时间不能太长,不然电机就烧了。
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. N- v+ f; W3 ^& M& u步进电机直接做主轴不太合适,以前我也考虑过用86步进替代主轴,后来我左思右想还是放弃了,因为步进电机无法过载,一旦过载,那就废掉了,当然闭环可以解决丢步。第二点就是步进电机感觉功率不够大,毕竟功率决定了扭矩和转速。
! J' k1 V, {/ I" p1 O- T# [
是的呀,功率不一定过载,扭矩和角速度的乘积就是功率,假如转速100转过载达到额定三倍扭矩,那么和正常300转时的功率一样。你再2000转达到三倍扭矩,那功率就过载了。
 楼主| 发表于 2021-6-5 09:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
Cloud35 发表于 2021-06-04 22:59
, f7 @3 F4 }. X: g) T最近在搞电机驱动之类的。
. f8 p- e6 B% ~: q+ @' h5 E+ U) C3 I& P! z3 K
何况扭矩过载,功率并没有过载。个人认为扭矩过载,功率也会增加的,不然扭矩没有能量来提升。这种很常见了,电机堵转,电流提升,扭矩增大。
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1 s6 O. [% f. v所以过载时间不能太长,不然电机就烧了。% F0 r  z1 y0 `+ o" \$ ~6 c
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步进电机直接做主轴不太合适,以前我也考虑过用86步进替代主轴,后来我左思右想还是放弃了,因为步进电机无法过载,一旦过载,那就废掉了,当然闭环可以解决丢步。第二点就是步进电机感觉功率不够大,毕竟功率决定了扭矩和转速。

8 X$ y/ F$ j1 m; y5 g1 ]电机不热手可以摸得了,驱动器不报警,说明过载尚在可接受范围内,就大胆的搞,闭环步进不丢步那也是丢了强制补回来,反应速度伺服快的,普通伺服2500线编码器加四倍频,那就是10000脉冲一转,步进才1000线,四倍频不知道有没有。伺服分辨率至少是步进2.5倍吧。而且闭环步进的电机部分有可能更加省料,质量好的开环电机的话为了不丢步,肯定会冗余量比较大的设计,电机设计更加保守。但有了编码器就刚刚好就行,有时候阻力稍大,丟了一步电机给电机加大电流,再大的话电流加不上去,磁路也饱和了,等阻力小了再给你补回来,如果实在差得太多或许就会报警。
% J9 x$ n% w( V* h       我认为步进电机加编码器闭环,高速扭矩略有提高而已。
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