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楼主: dancingwind

测试了下细分对重复定位的影响

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 楼主| 发表于 2021-3-29 21:08:59 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2021-3-29 21:08
3 M7 d' F0 K$ M开环步进 始终是 磁场定位 所以其实每次 旋转角度都 未必准确 。 但是好处是 误差永不累计 。 建议你换闭 ...

0 E8 z  R9 C9 F2 Y7 e7 u没到货,到了在试试5 c; s; q9 T: G% w2 w  l. W/ w: n1 l
发表于 2021-3-29 21:11:05 | 显示全部楼层
dancingwind 发表于 2021-3-29 21:08
( U8 C% v! u4 E, k没到货,到了在试试

4 u1 ]; Y( n8 a6 [能帮我测下 0细分下 精度么 如果 0细分 就是按步进角1.8度走的   看看 每步是否一致 。如果不是一致的 就证明我的 理论是对的 。如果一致的  我在想想是怎么做到的 ~/ e1 E4 z3 c# E9 a: j- i$ r

6 t6 S+ X$ x/ Z7 t2细分 也测下
4 o* K7 d8 l# ?* c. B) i1 h: }. O, [2 |' ]% H- K# y
发表于 2021-3-29 21:17:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdacc 于 2021-3-29 21:24 编辑 ' O# C' D  S7 k

8 J( X, f0 D7 X' P从数据上看不像俊河的水平。分布图也奇怪。2 W: ?6 s5 W7 {! j% b4 [4 M3 \
发表于 2021-3-29 21:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
dancingwind 发表于 2021-03-29 20:51
, M9 d1 n4 T3 \这里是定量测了下,细分对重复定位的影响

0 P4 _. M: P2 I6 l! N哦,懂你的主旨了。
# A3 B0 D, i- v4 h* j6 i, x6 b" r分布现象很好理解,实际运行到最后一细分剩余动量不固定,而减速、待机的电流波形是固定的,就是减速阻力方式可大致认为基本固定,所以动量剩余多,路就走得长,剩余少就走得短。3 g- J' {9 R/ r' S
发表于 2021-3-29 22:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
哥哥,还有一个疑问,就是0.72/360*1000=2u,0细分情况下一个脉冲2u,重复定位误差10u,误差范围都有5步了,是不是可以认为电机不停在失步呢?
 楼主| 发表于 2021-3-30 04:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
钢钢 发表于 2021-03-29 22:53
8 {" s. S+ [( c4 v哥哥,还有一个疑问,就是0.72/360*1000=2u,0细分情况下一个脉冲2u,重复定位误差10u,误差范围都有5步了,是不是可以认为电机不停在失步呢?
+ Y2 E& h% }9 F9 T. f* a* Q, s( y1 m
这个就不知道,我那个传感器的精度也不够了,只能定性试试了。+ @2 \5 `/ H8 U9 }+ U: y
% J  g4 m5 D5 F7 l6 {9 m+ X1 @! v' D
具体要找原因,比较复杂,先有个实验结果吧
 楼主| 发表于 2021-3-30 08:07:13 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2021-3-29 21:11
# N. ?5 y/ X9 x7 v能帮我测下 0细分下 精度么 如果 0细分 就是按步进角1.8度走的   看看 每步是否一致 。如果不是一致的 就 ...
7 ], E4 a& T5 n- H
这个太麻烦了,等回老家,有空在搞吧。8 Q% k2 y" X# K1 e  O

, f4 Z3 u0 O$ l/ e深圳出租屋,实在是不方便啊
" j/ X$ O9 Z1 P# y1 k8 G
发表于 2021-3-30 10:14:14 | 显示全部楼层
不错!
: n6 \) k9 I+ `' R8 K  C8 D6 x6 q; i8 X) i不过测试结果感觉没有代表性吧。
( C0 C: G9 `  Q5 H* C包括测试设备,滑台自身精度,方法等等,但是我感觉16细分应该比8细分好点。
 楼主| 发表于 2021-3-30 10:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
随风666 发表于 2021-03-30 10:14
& G' L3 x: u0 [0 J不错!
1 \2 P' X$ o) s; q2 j3 B不过测试结果感觉没有代表性吧。
- n7 w7 j# m2 f, W' s. N8 B5 R包括测试设备,滑台自身精度,方法等等,但是我感觉16细分应该比8细分好点。

1 L- n1 g9 h/ l. g应该差不了太多,从这个测试来看区别不是很明显。不过比没细分,要好一些,这个是肯定的了
发表于 2021-3-30 10:39:18 | 显示全部楼层
dancingwind 发表于 2021-3-30 10:25) x! @5 D) Y* S% j) W: R. K
应该差不了太多,从这个测试来看区别不是很明显。不过比没细分,要好一些,这个是肯定的了
. |& V' f. l3 }6 h% t
不知道你那个滑台到底咋样,反正我16细分,三轴数显千分表测试,回差是没有的,最多也就0.1丝,XY轴测试次数不多就2次,但是Z轴测试了50次的,什么原因,不得而知,说表不准,那么为什么它总能回到那数据?也是普通57步进。/ E8 B1 F2 P6 V! r$ p) W+ y
所以最后我总结出来,雕刻机的精度,与步进,闭环,伺服没有关系,不知道对不对啦,反正我是这样认为的$ a/ k- J1 A, B' P
 楼主| 发表于 2021-3-30 10:50:17 | 显示全部楼层
随风666 发表于 2021-3-30 10:39
  _% C4 r! S" U$ s: X' m! q不知道你那个滑台到底咋样,反正我16细分,三轴数显千分表测试,回差是没有的,最多也就0.1丝,XY轴测试 ...
" E2 L! \5 Z$ N0 u1 I
这个测试,只是想定量测试下细分的影响,不算很严禁吧。; `! @/ b/ Z" c6 R& M; S

7 i8 Z& D0 y( ^! r下面数据可以看到,最多有326次,落在的1um的地方。整个测试时间,近40分钟。传感器是放在桌子上的,在这个期间,任何一个微小的扰动都可能造成几个um的偏移,例如碰了下桌子,温度造成的AD转换偏移等等。( K- F9 e0 ~' v8 [" p+ ~
1.jpg
. w. R: ?' g6 {  I/ ^. p& e: X* Y' z' E/ M0 Z1 V' }0 ?( l+ Q' p
所以有个大体定性结论,就ok了。到底是几细分最好,反而不那么重要了。考虑以上总总,实际的值只能是小于这个测量值的。# Q# L# q% r7 f! b& x1 A' S* q

9 c% [0 V+ S9 ~: Z1 z6 \长时间,机械固定的稳定性肯定要好于电子测量的。/ R0 B* \  f0 `* @, v% t  `# S
 楼主| 发表于 2021-3-30 10:55:41 | 显示全部楼层
随风666 发表于 2021-3-30 10:39% t! B# c0 T/ u
不知道你那个滑台到底咋样,反正我16细分,三轴数显千分表测试,回差是没有的,最多也就0.1丝,XY轴测试 ...
+ t6 d5 |8 p( h0 i5 _
同样的设备,只有细分不同,其它测量过程完全一样。误差分布一个大,一个小,逻辑上只能认为是细分造成。
$ }2 o4 J; N2 V9 q5 R* z
- p6 h3 w7 h4 m* o: E8 f要说有多大区别么,只有那么一点点。
) X7 ?% r& y1 T. ^+ l+ v
0 H; T" w4 Q) H机械精度一定的情况下,驱动优化只能逼近这个精度。当你机械精度高到测不出来了,细分的影响也就忽略了。
' o6 Y9 r$ M% y- ^# [' a
- j  W& c5 ?0 Y- k9 X( w/ V1 d" ^. Z! ^
+ U0 H; T; i. c, ~1 j" f& M4 i2 F
发表于 2021-3-30 11:10:41 | 显示全部楼层
dancingwind 发表于 2021-3-30 10:55! f& [* N8 N* j" X$ P% a/ b
同样的设备,只有细分不同,其它测量过程完全一样。误差分布一个大,一个小,逻辑上只能认为是细分造成。 ...
9 b. r' }4 {+ k+ J$ j$ i+ N
16细分应该比8细分好,但是细分到底高到多少为限,往上32,64,128等等,就不得而知了,细分过分大,电机扭力不够了的,如果有时间精力,找到这个还有用。& ?2 w8 S; J( \( Q
因为我的是10螺距的,所以上去就用的16细分,极限低速一步是0.3125丝,再高细分感觉没有必要了,加上结果测试效果非常满意,之后就没有改变它啦。/ e* M1 w" v9 V/ [& u
其实细分对精度的影响很小,当然不细分肯定不行,不细分一步就是5丝了,滑台系统硬件才是根本的,包括丝杆丝杆座联轴器线轨等等。+ Y3 N  l7 f& q- b6 G
 楼主| 发表于 2021-3-30 11:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
随风666 发表于 2021-03-30 11:10
0 R' E/ |  ^/ |- T% B8 i& U/ f16细分应该比8细分好,但是细分到底高到多少为限,往上32,64,128等等,就不得而知了,细分过分大,电机扭力不够了的,如果有时间精力,找到这个还有用。8 D( R' W. S. Y/ |+ {
因为我的是10螺距的,所以上去就用的16细分,极限低速一步是0.3125丝,再高细分感觉没有必要了,加上结果测试效果非常满意,之后就没有改变它啦。
8 N& H/ k: r- U( N其实细分对精度的影响很小,当然不细分肯定不行,不细分一步就是5丝了,滑台系统硬件才是根本的,包括丝杆丝杆座联轴器线轨等等。
# h' M( j- @" X
同意
发表于 2021-3-30 11:46:17 | 显示全部楼层
我觉得这个测试结果有值得商榷的部分,导程1mm,定位误差1丝意味着产生了1%的导程,也就是说有3.6度的差,这个已经超过了0.72度的单步步长几倍了,应该属于丢步的范畴了
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