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楼主: wysh_2004

这个小伺服电机能替换57步进电机吗?

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发表于 2021-7-26 19:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
尽做表面功夫 发表于 2021-07-26 17:29
/ r( p( R$ ~/ G4 R三轴都是松下的。我可以电脑连线,调整参数,看波形图等。但是折腾了很久,还是无法解决。索性准备改步进马达。

5 ]* a7 @3 m5 E5 X" E% i我也是松下的,也是连电脑调试好了没什么问题啊,很简单,你是什么问题
发表于 2021-7-27 19:16:47 | 显示全部楼层
你好,我的机器还没有拆呢。主要是画圆不圆,我的刀路都是螺旋刀路,平行刀路看不出来,但是螺旋刀路能看出
发表于 2021-8-15 23:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个不会比普通57差,尽管扭矩只有0.32,但过载能力强,1nm内没事的,5mm螺距丝杆推力40kg,你的57步进电机尽管标称2nm,但水分较大,有1nm的扭矩就不错了,你用用就知道了
发表于 2021-8-15 23:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
57的功率,你用电压×电流就知道了,肯定比100瓦伺服高,100瓦伺服的刚性太弱了,做雕刻机的话不能替换。3倍过载指的不是正常工作状态,正常工作下100瓦伺服发挥不了100瓦功率,反应迟滞。
发表于 2021-8-16 08:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
尽做表面功夫 发表于 2021-07-26 17:26; f- j" ?) H6 g3 R
我的三轴的伺服马达,打算换回步进马达。主要问题是画的圆不圆。

$ p, a- I6 d/ H你这是在开国际玩笑吗???
发表于 2021-8-16 09:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
印钞机 发表于 2021-08-15 23:512 z" q1 X5 |+ h* l; {
57的功率,你用电压×电流就知道了,肯定比100瓦伺服高,100瓦伺服的刚性太弱了,做雕刻机的话不能替换。3倍过载指的不是正常工作状态,正常工作下100瓦伺服发挥不了100瓦功率,反应迟滞。
4 t$ X- @- l% O* d3 }% f
不知道你说的反应迟滞是来自哪里,伺服和步进因为工作原理不同,伺服的跟随式转动在反应和保持上均优于步进,拿mach3举例,在设置里面伺服和步进有很大不同,尤其电机速度里面,伺服电机的加速度一定要大,是速度的四分之一至二分之一,这样伺服电机工作时才能迅速达到理想工作状态,加速度如果设置过小,伺服电机需要很长时间才能达到理想状态,所以机器反应迟钝,起步慢停车慢;而步进不同,步进无论保持和慢速转动均是最大扭矩状态,加速度设置小些会过滤步进电机的径向机械振动,要知道步进电机每一步都有一个加速保持减速过程,这就是为什么步进电机运行时声音比伺服声音大的原因,简单说步进转动是不平滑的。我真的不知道你说的反应迟滞是什么意思,除非伺服电机过载了,否则不可能出现迟滞,除了你没有设置好!
发表于 2021-8-16 09:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
印钞机 发表于 2021-08-15 23:51
/ k3 K: L% k) E7 l57的功率,你用电压×电流就知道了,肯定比100瓦伺服高,100瓦伺服的刚性太弱了,做雕刻机的话不能替换。3倍过载指的不是正常工作状态,正常工作下100瓦伺服发挥不了100瓦功率,反应迟滞。

" r7 u8 P, P; p' R* }& \5 [你算的这个电压乘以电流,这个其实和输出功率相差很大的,这是电机的输入功率,给你举个例子你就明白了,你用手抓住一根木棍,想转动着把木棍插入土地里面,比如你用2nm的力来转动木棍,木棍在开始阻力不大的情况下很容易的,但如果深了后,你会发现你很吃力了,最后你发现你转不动了,也许你认为你一直输出的是2nm,但这个过程最终能不能转动不是取决于你的2nm,而是你的手和木棍的摩擦力,这个摩擦力就是步进电机的磁力,所以你的计算方法不对
发表于 2021-8-16 12:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
东元tsda750W伺服,200一套,还折腾啥呀,还有比这香的吗
发表于 2021-8-16 15:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
迟滞肯定是负载太大的原因,你见过多少台用100瓦伺服的雕刻机,为啥都不用100瓦,负载太大呗
发表于 2021-8-16 15:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
esee 发表于 2021-08-16 09:20* q& W7 ?' ^1 E+ Z0 q
你算的这个电压乘以电流,这个其实和输出功率相差很大的,这是电机的输入功率,给你举个例子你就明白了,你用手抓住一根木棍,想转动着把木棍插入土地里面,比如你用2nm的力来转动木棍,木棍在开始阻力不大的情况下很容易的,但如果深了后,你会发现你很吃力了,最后你发现你转不动了,也许你认为你一直输出的是2nm,但这个过程最终能不能转动不是取决于你的2nm,而是你的手和木棍的摩擦力,这个摩擦力就是步进电机的磁力,所以你的计算方法不对

( W/ `/ t" F$ _" d. X+ ]你的意思是这玩意能替换,你试试效果吧
发表于 2021-8-16 18:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
印钞机 发表于 2021-08-16 15:50$ y5 y5 s( U3 S: k2 T, O& x
你的意思是这玩意能替换,你试试效果吧
' `* w4 z% K3 w- I$ C# S
我测试过了,三菱100W伺服比我的2.2nm的HDB步进劲头大一点,转动同样外径的联轴器,2.2nm的步进电机,4.5a48v供电,90%力矩保持,步进电机失步很容易,100W伺服电机很费劲
发表于 2021-8-16 19:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
这参数和雷赛的电机驱动一体那种一样,看看雷赛的,型号ISV57,90w,另外还有120w和180w的,通电用手可以轻易拧动,感觉没多点力,电脑调节刚性后会好一点。不通电拧轴,感觉阻力非常小,比57电机小多了,适合高速用,低速力小,空载36v速度可以到3000-4000左右。
发表于 2021-8-17 09:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
esee 发表于 2021-08-16 18:49. L; Y8 \% n* B- \; X; A
我测试过了,三菱100W伺服比我的2.2nm的HDB步进劲头大一点,转动同样外径的联轴器,2.2nm的步进电机,4.5a48v供电,90%力矩保持,步进电机失步很容易,100W伺服电机很费劲

2 l* Z) s6 t+ M8 _你联动加工试一下,手拧的滞后性多大了
发表于 2021-8-17 09:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
esee 发表于 2021-08-16 18:49
' I* A$ h7 Z9 B我测试过了,三菱100W伺服比我的2.2nm的HDB步进劲头大一点,转动同样外径的联轴器,2.2nm的步进电机,4.5a48v供电,90%力矩保持,步进电机失步很容易,100W伺服电机很费劲
4 }+ j2 ?* I+ S6 v
加工中,100瓦的爆发力没有,一串脉冲没执行完,下一串脉冲就覆盖了,他确实不丢步,因为你人为的调高了进给率,它就有理由不执行脉冲,这叫跟踪误差。你的控制器没有双向通讯,所以控制器也不会报警
发表于 2021-8-17 09:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
给你举个例子,快速正反转交替转手轮,进给轴会往复运动,速度越快,雕刻机的行程越小。因为电机响应速度低,前后脉冲位置重叠部分就不执行了
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